洛陽花都集團引進的鋼家具數控生產線,對提高生產效率和產品一致性的作用是母庸質疑的。但先進的數控設備有著較大的改良空間,主要是信息化(編程)與工業化(設備)是否能高度融合,兩者之間的關系是,工業化(設備)是基礎,信息化(編程)是關鍵,只有兩者高度融合,才能發揮數控設備的最佳效能。
洛陽花都集團全自動板料沖剪線,有4-5組(zu)沖(chong)壓工(gong)位組(zu)件(jian),集(ji)沖(chong)壓、剪切于一體,通過微(wei)電腦編程指令,指揮(hui)板(ban)料沖(chong)剪線自動作(zuo)業(ye),主要用于批量生(sheng)產鋼制文件(jian)柜的(de)兩個(ge)側板(ban),及一次性成(cheng)型抽屜(ti)(斗盒)的(de)底板(ban)和兩個(ge)側板(ban)。
過去,洛陽花(hua)都在批(pi)量(liang)生(sheng)產(chan)抽屜(斗盒)的底板和兩個(ge)側板時,由于編程不科(ke)學,沖剪線在作業時,4個(ge)沖(chong)壓工位組件分(fen)為各自(zi)獨立的工序,依(yi)次進(jin)行(xing)沖(chong)壓作(zuo)業(ye),一個(ge)流程下來約(yue)需15秒,折合每分鐘能出斗盒4塊;
如今,還是這套全自動沖剪線,4個(ge)沖(chong)壓工位組件(jian)就像(xiang)一個(ge)整體,同時起(qi)落(luo),一個(ge)流程下來約需7秒,折合每分鐘出斗盒8塊。
兩者比較起來,效率提高了(le)一倍(bei)。
圖為武春雷在優化全自動沖剪線
這一(yi)切是(shi)怎(zen)么改變的呢?
武春雷,洛(luo)陽花都資深模具師,他在維護全自動沖剪線(xian)的模具時,發(fa)現(xian)了四(si)個(ge)沖壓工(gong)(gong)位依次作業的弊端,一個(ge)靈感閃(shan)現(xian)出來,如果能使這四(si)個(ge)沖壓工(gong)(gong)位同時起(qi)落,效(xiao)率(lv)肯定能提高不少。他找到公司(si)技術部,請技術工(gong)(gong)程師調整了CAD編程(cheng),運用(yong)到作業(ye)中(zhong),果然使效率提高了整整一倍(bei)。
圖為洛陽花都自動沖剪線生產出來的斗盒組件
這是(shi)一(yi)個信息化(hua)(編(bian)程)與(yu)工業(ye)化(hua)(設備(bei))高(gao)度融合的(de)典型范(fan)例(li)。
鋼制家具產業在中國,從誕生到現在已走過三十個年頭,從最初的敲敲打打手工作業到現在的數控生產線,已步入信息化與工業化高度融合的階段,誰掌握了兩化融合的密匙,誰就踏上了時代的高鐵,實現低成本、高效率發展將不再是一個夢。
其中,人才是決定的因素。制造企業需要有一大批像武春雷這樣經驗豐富、敢吃螃蟹的人。一個靈感,如果懶得付諸實踐,也只是南柯一夢;反之,只有胸懷目標感的人,才有可能取得成就。
這個案例再次印證了(le)“理論聯系實際,從實踐中來,到實踐中去”的科學發展論斷,花都集團將不斷踐行,做好用的鋼制家具!